20立方液态二氧化碳储罐 低温液态氧储罐
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产品描述

材质S30408 壁厚8mm 规格5—200立方 压力0.8 /1.6MPa 内胆S30408 外胆Q245R 重量10000 类型立式/卧式 特点夹套真空 产地山东菏泽 安装室外固定 使用20年 用途储存液氧 标准GB/T18442
液氮储罐的使用操作管理规定
1、目的
为了加强液氮储罐的使用管理,做到正确使用,保证安全生产,特制定本规定。
2、使用范围
本规定是使用于液氮储罐管理与使用的车间、部门。
3、职责
⑴.仓库是液氮储罐日常管理与维护责任部门,必须经常对液氮储罐进行检查及维护,对存在安全隐患及时的提出整改并报生产部
⑵.涉及液氮的使用的车间在使用过程中必须按操作规程操作,确保安全使用。 ⑶.生产部门是液氮储罐的管理、维护、使用的部门,对仓库及车间放映的问题及时解决。
⑷.物流是负责液氮储罐对外(供应商)联系及协调
4、操作
⑴.充液,仓库要经常检查液氮的库存量等,在生产的期间当库存量低于安全库存时,要及时的要求物流采购,以避免储罐内筒恢复常温,使用充液时造成过多液体的损耗,液氮到货后协助供货商做好液氮的充罐并核实数量。
⑵.使用,打开液氮到汽化器的阀门,向汽化器供液,调节稳压阀到要求的压力,向外输送氮气。
⑶.增压,当液氮储罐压力过低,不能满足生产需要时,可通过储罐自增压装置进行增压,操作步骤:缓慢打开增压阀,使液氮进入增压器汽化,当氮气用量较大时可开打增压阀,直到达到生产需要的压力时关闭增压阀。
⑷.储存,停产期间,由于自然挥发的氮气留在槽内,内筒压力会逐渐升高,当内筒压力达到0.8Mpa时,应适当打开放空阀泄压。 ⑸.任何时间必须保证安全阀处于正常工作状态。
5、维护
⑴. 液氮储罐外壳属压力容器,严禁敲打和碰撞。
⑵. 经常检查阀门是否处于正确的启闭位置,压力表、液面计的测量是否准确可靠,管道、阀门有无泄漏、堵塞现象。
⑶. 要求供应商按规定定期效验压力表和安全阀,当安全阀处于故障时,应立即要求供应商效验安全阀。
⑷. 当储罐处于停止使用时期,不要将液氮安全用完,应保证内筒0.02Mpa的压力。
液氧储罐在使用时要遵循哪些规则 随着的气体行业不断的发展,对于液氧储罐这样用来装运气体的储罐,在行业当中的需求是越来越大,其作用也是日益的突出,尽管液氧储罐在行业内获得了比较好的发展,但是对于液氧储罐相关知识,估计很少有人了解,虽然使用很广泛,但是在日常生活当中并不是很常见,为此我们需要对其操作规程具备一定的了解。
低温液态氧储罐
气压试验
对储槽内筒进行气压试验,试验压力为1.2倍的工作压力。具体步骤按《容规》有关条款进行。对内筒进行气压试验,一方面校核其强度,另一方面检验内筒的密封性能,通过压力表的显示情况来确定内筒是否存在泄漏。以上检验方案是针对在不开盖或是通过对原始资料的审查、外部检验和真空度测试后认为没有必要开盖的情况下制订的。因为这种容器的设计寿命一般为15年,储存介质对内筒体基本上没有腐蚀,又有要求较高的NDT作保证,在正常使用状况下,设备投入使用5-10年一般不会有较大的问题出现。但是,如果设备在运行过程中发现有影响设备正常运行的重大问题必须开盖的,或若重新抽真空还达不到要求,说明有泄露情况,需要开盖检修的,必须开盖检修。在检验方案中除了上述5项内容外还应增加如下内容:
(l)对内筒环、纵焊缝进行超声波探伤(UT)和对内筒环、纵焊缝的内表面进行渗透探伤(PT)。
①主要针对内筒对接焊缝返修部位和T字焊缝处进行。UT和PT探伤比例按对接焊缝长度20%的比例抽查;当上述探伤仍然查不出问题的原因时,对接焊缝UT和PT的探伤比例增加至;
②对母材本身进行20%以上的UT和PT抽查,特别是原始资料的审查后,检验员认为的重点怀疑部位;另外,检验员可根据现场检验的实际情况增加探伤比例。
(2)对外筒的对接焊缝进行20%的超声波探伤(UT),外筒对接焊缝的外表面进行20%的磁粉探伤(MT);应包括外筒的所有T字焊缝部位和原始资料记录中外筒焊缝存在缺陷的部位。
(3)按前文所述的制造要求进行内筒水压试验,试验压力为1.25倍的设计压力;内筒气密试验,试验压力为设计压力;夹套气压试验,试验压力为0.2MPa,保压4h;氦检漏试验;真空度测试和蒸发率测试。
自耗量测定:储罐技术特性要求:日蒸发率0.5%,这又是一重要指标,日蒸发率过高将降低工作效率,浪费原料,也可判断内筒是否出现泄漏。具体检测方法如下:内胆加入50%以上低温液体,打开放气阀,除压力表间、液位计间开启外,其它阀门关闭,热平衡48h,然后在放气阀管口装上转子流量计,每小时测一次流量,经过数小时,得到稳定气体流量值,并用下式计算日蒸发率 Q%
Q=Q1/c×t/V×≤0.5%
式中:Q1—— 稳定气体流量值 m3/h
c -- 准状态下的气液体积比,液氧 c= 800
t —— 稳定气体时间;
V一一 被测储罐有效容积
四、低温液体储槽的维修
常见问题分析及处理:储槽夹层真空度的保持,是储槽绝热性能的保证,更是储槽正常运行的根本保证。在储槽投入使用后,常见的问题往往是与真空度保持程度有关的。⑴储槽外面有明显的大面积“冒汗”、“结霜”。可能是由于储槽夹层的管路泄露、珠光砂未填实或其他原因导致夹层真空度破坏而产生的。这需要进行检查修复,或检漏,或补充珠光砂,可重抽真空。⑵、储槽内筒压力异常升高,安全阀起跳。可能是由于以下三种原因产生的:a.储槽夹层真空度被破坏;b.内筒增压阀失灵,需要对增压阀进行修理或更换;c.接口下部泄露泄露部位处在不锈钢与碳钢外壳焊接处,或铜管与不锈钢内筒连接处,即异种焊接接头处,主要是在异种焊接接头处形成电化学腐蚀。(3)蒸发量变大,真空度变小。可能是珠光砂放气的缘故。珠光砂在填充时有一定的粒度、温度要求的。当珠光砂的粒度、温度不适当时,运行一段时间后,珠光砂就会释放水蒸气,使真空度降低,蒸发量变大。 (4)储槽外筒顶部“冒汗”。可能是由于珠光砂聚集在下部造成的。由于投入使用一段时间后,珠光砂下沉,在容器顶部形成空间,局部的绝热效果明显下降,导致容器跑冷。在这种情况下,如果蒸发量很大,可以将夹套外筒顶部挖开,补加珠光砂。
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